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降本增效系列報(bào)道:降低成本出實(shí)招、點(diǎn)滴節(jié)約見實(shí)效时间:2024-06-19 作者:姬磊磊 姜旭【原创】 阅读 今年以來,儲(chǔ)運(yùn)分廠把“降”字貫徹到底,把“效”字落到實(shí)處,從小改小革、設(shè)備管理、對(duì)標(biāo)學(xué)習(xí)等方面入手,采取覆蓋全面、全員、全過程的管理和精細(xì)化增效措施,1至5月份動(dòng)力電全部控制在合格指標(biāo)范圍內(nèi),較預(yù)算指標(biāo)節(jié)約費(fèi)用約13萬元。 緊盯消耗“節(jié)”成本。在渣場工序,分廠將二平臺(tái)涼水池溢流管線與清液泵出口管線相連接,利用渣場二平臺(tái)與乙炔工序發(fā)生器三樓位置高低差,通過管道虹吸效應(yīng),將上清液直供發(fā)生器使用,在充分滿足發(fā)生器加水使用的基礎(chǔ)上,減少2臺(tái)45Kw清液泵、1臺(tái)55Kw清液泵的使用,每月可節(jié)約電費(fèi)約6萬元。 技術(shù)改造“摳”效益。針對(duì)乙炔工序一線發(fā)生器加水不足問題,分廠經(jīng)過調(diào)研對(duì)標(biāo)學(xué)習(xí),對(duì)一線發(fā)生器加水管線進(jìn)行了改造,將清液管線與發(fā)生器加水管線直接連接,增大管道直徑,在不使用現(xiàn)有給水泵的情況下使發(fā)生器加水量增加。實(shí)現(xiàn)滿足生產(chǎn)運(yùn)行的同時(shí),減少了3臺(tái)90Kw給水泵使用,每月可節(jié)約電費(fèi)約3.8萬元。 過程管控“挖”潛力。分廠從制度層面入手,通過制定電石破碎制度,嚴(yán)格控制皮帶機(jī)、破碎機(jī)啟停時(shí)間,發(fā)生器切換及停用后及時(shí)停止攪拌電機(jī),著力提高設(shè)備利用率,避免設(shè)備空轉(zhuǎn)損耗;根據(jù)一二線乙炔流量及水環(huán)泵出口壓力實(shí)時(shí)將一二線清凈聯(lián)通投用,在滿足一線滿負(fù)荷生產(chǎn)的同時(shí)少使用1臺(tái)132Kw水環(huán)泵。 接下來,儲(chǔ)分廠將繼續(xù)深化降本增效舉措,讓“金點(diǎn)子”落地促降本,杜絕生產(chǎn)流程中的浪費(fèi),不斷優(yōu)化改進(jìn),堅(jiān)持增收與節(jié)支并重,把好“降本關(guān)”,打好“增效拳”,以實(shí)干助推公司高質(zhì)量發(fā)展。 |