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熱電分廠:推進(jìn)技術(shù)改造 落實(shí)節(jié)能降耗时间:2021-11-21 作者:魯曉強(qiáng) 王福寬 阅读 熱電分廠汽機(jī)工段圍繞公司節(jié)能降耗要求,深入挖掘節(jié)能潛力,通過實(shí)施系列技術(shù)改造,使機(jī)組熱效率明顯提高,關(guān)鍵能耗指標(biāo)顯著降低,節(jié)能降耗工作取得巨大成效。 提高凝汽器真空度。汽輪機(jī)運(yùn)行過程中,真空度每降低1KPa會(huì)使汽輪機(jī)汽耗增加1.5%~2.5%,煤耗增加0.25%,嚴(yán)重時(shí)會(huì)導(dǎo)致汽輪機(jī)軸承中心偏移,引起汽輪機(jī)振動(dòng)。汽機(jī)工段為提高真空值,由工藝專工牽頭,根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際情況制定三套《凝汽器真空系統(tǒng)查漏》可行性技術(shù)方案,組織汽機(jī)專業(yè)人員對(duì)真空系統(tǒng)閥門、法蘭、焊縫反復(fù)仔細(xì)檢查,針對(duì)凝汽器真空系統(tǒng)漏空氣問題進(jìn)行地毯式查漏,通過采取多項(xiàng)有效措施,真空值提高的同時(shí),機(jī)組安全性及熱效率也顯著提高,2021年累計(jì)節(jié)約原煤216噸,全年可實(shí)現(xiàn)節(jié)約原煤259.2噸。此項(xiàng)查漏工作的完成,既提高了機(jī)組運(yùn)行效率又鍛煉了運(yùn)行值班人員在設(shè)備故障及異常工況下分析、判斷及處置能力,同時(shí)還大大提升了專業(yè)人員的技術(shù)水平。 冷卻水循環(huán)利用。汽機(jī)工段取樣冷卻水系統(tǒng),排污泵啟停頻繁,經(jīng)常進(jìn)行故障搶修,使用電量及材料消耗增加,排水不及時(shí)可能引起排污泵坑循環(huán)泵電機(jī)被淹,存在機(jī)組緊急停運(yùn)的風(fēng)險(xiǎn)。工段成立技改工作組,深入一線查看系統(tǒng)、計(jì)算水耗量,進(jìn)行可行性分析,最終確定技改方案,將取樣冷卻器回水由以前排放至循環(huán)泵排污坑改造成排放至#2機(jī)射水箱供抽氣器循環(huán)利用。經(jīng)過此次改造,排污泵由十分鐘啟停一次到八小時(shí)啟停一次,年節(jié)約廠用電2.6萬度,維修費(fèi)用節(jié)約8000余元,同時(shí)也大大降低系統(tǒng)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。 自動(dòng)化改造減員。汽機(jī)工段立足長遠(yuǎn),對(duì)現(xiàn)有設(shè)備、系統(tǒng)進(jìn)行自動(dòng)化改造,經(jīng)過熱工專業(yè)及檢修人員緊密配合,塔池自動(dòng)補(bǔ)水、凝汽器自動(dòng)補(bǔ)水、除氧器自動(dòng)補(bǔ)水三項(xiàng)自動(dòng)化改造取得圓滿成功,經(jīng)試運(yùn)行,改造后設(shè)備自動(dòng)化水平達(dá)到預(yù)期效果。通過自動(dòng)化改造,使一線操作工從頻繁、重復(fù)工作中解放出來,員工勞動(dòng)強(qiáng)度大幅減少,汽機(jī)運(yùn)行操作人員由以前每班四人減少到三人,有效降低生產(chǎn)成本,提高生產(chǎn)效率,系統(tǒng)運(yùn)行較改造前更加安全穩(wěn)定。 下一步,汽機(jī)工段將在新技術(shù)、新設(shè)備上深挖節(jié)能潛力,在思想上高度重視、措施上全面到位,突出重點(diǎn),立足崗位,不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新,進(jìn)一步為企業(yè)節(jié)能降耗探索新路徑。 |